在浙江某知名紡織有限公司位于濱海工業(yè)園區(qū)的新址,生產(chǎn)設(shè)備剛安裝調(diào)試完畢,進(jìn)入試生產(chǎn)階段。廠區(qū)負(fù)責(zé)人透露,新廠房配置了多項節(jié)能減排設(shè)施?!半m然目前給企業(yè)分配的排污指標(biāo)為4250噸/日,但企業(yè)實際的水處理能力達(dá)到9000噸/日。因為安裝了中水回用裝置,經(jīng)過反滲透膜處理的廢水有60%可以回用到生產(chǎn)中?!贝送猓a(bǔ)充說,在色織過程中產(chǎn)生的高溫廢水也能通過余熱回收裝置將熱能積攢下來。
經(jīng)過測算,這家企業(yè)通過一系列節(jié)能減排改造,年可節(jié)電127萬度,節(jié)水60萬噸/年,節(jié)約蒸汽59000百萬千焦,實現(xiàn)綜合節(jié)能2200噸標(biāo)準(zhǔn)煤,年減排廢水60萬噸。
“原先是政府強(qiáng)制要求節(jié)能減排,我們接受起來有個過程。但現(xiàn)在不同了,企業(yè)這方面的思想由被動應(yīng)付轉(zhuǎn)為主動推進(jìn)?!闭憬B興某漂染有限公司的王炎富坦言,這是企業(yè)自
身生存的需要,“印染產(chǎn)品受市場低迷、產(chǎn)能過剩的影響,勢必要節(jié)約成本”。
據(jù)王炎富介紹,通過5、6年的逐步摸索和完善,企業(yè)在精細(xì)化管理、技術(shù)改造、中水回用等方面做了大量工作,不僅大幅降低了生產(chǎn)成本,同時也增加了效益和產(chǎn)品附加值。
謀劃:集聚整合、淘汰落后
整合淘汰落后產(chǎn)能,最大程度幫助企業(yè)節(jié)能減排
“已簽約集聚的96家印染企業(yè)入駐園區(qū)后,將進(jìn)一步整合為82家。目前,已有40個項目動工建設(shè),其中有13個進(jìn)入生產(chǎn)階段,12個項目廠房主體結(jié)頂,部分項目設(shè)備的安裝、調(diào)試中,項目累計完成投資44.97億元?!眾鋿|寅表示。
據(jù)他介紹,通過集聚整合、淘汰落后,柯橋區(qū)印染企業(yè)可整合精簡1/4左右,淘汰落后產(chǎn)能和減少排放各1/3,年均提高產(chǎn)品附加值10%左右,還可以盤整出1.3萬畝土地以改變目前其他產(chǎn)業(yè)受土地限制無法發(fā)展的困境,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
“與集聚升級前相比,已落戶的40個項目每年能削減用能6萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,萬元工業(yè)增加值綜合能耗可下降3—4噸標(biāo)煤?!眾鋿|寅預(yù)計,到"十三五"末,柯橋?qū)⒒就瓿捎∪井a(chǎn)業(yè)集聚升級工程。
屆時,可淘汰落后產(chǎn)能33.89億米,全區(qū)50%以上的紡織印染裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平,每米印染布附加值年均提高10%以上,單位產(chǎn)品能耗在2010年基礎(chǔ)上下降10%以上,單位增加值能耗年均下降5%。
“園區(qū)化集聚有助于扭轉(zhuǎn)原有因企業(yè)分散而監(jiān)管難度大的不利局面,加快騰籠換鳥,釋放先進(jìn)產(chǎn)能,通過污水排放統(tǒng)一納管、集中處理,定型機(jī)導(dǎo)熱油燃煤鍋爐替代,集中管道供氣、供熱以及污泥處置全過程監(jiān)管等措施,最大程度幫助企業(yè)降低節(jié)能減排成本,并營造公平有序的市場環(huán)境?!蓖趿堨媳硎尽?br />
消費(fèi)品工業(yè)司在《2014年我國紡織行業(yè)運(yùn)行情況及2015年形勢預(yù)測》中指出,2014年,我國紡織行業(yè)整體增速回落明顯,2015年的行業(yè)下行壓力依然較大。
報告指出,新修訂的《環(huán)保法》開始實施,國家對污染排放監(jiān)管范圍和標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,行業(yè)環(huán)保壓力更加突出。部分地區(qū)對印染企業(yè)采取不準(zhǔn)改造的一刀切限制政策,不僅不利于促進(jìn)節(jié)能減排,也將影響紡織全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級。
應(yīng)對發(fā)展中的挑戰(zhàn),紡織行業(yè)絲毫不能放松。